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氨水喷枪位置不合适造成的预热器堵料

我公司t/d生产线回转窑规格为Φ4.8m×74m,该线在年3月出现了一次因C5下料管堵塞而造成的止料停窑事故,累积停窑时间超过10h。本文对此次堵料现象进行分析和总结。

1事情经过

3月9日14:18窑操作员发现C5A锥部负压突然下降至-~-Pa(正常为-1Pa±50Pa),窑操立即要求巡检人员对C5A翻板阀动作情况进行检查,检查后发现翻板阀有卡阻的情况且动作行程较小。14:21C5A锥部负压出现第二次下降并一直降至-Pa,操作员马上采取了止料措施,并联系当值班长赶到现场组织清理。止料后开盖检查发现翻板阀有窜轴的情况,两边有少量结皮,组织人员将C5A下料管翻板阀吊出来后,发现翻板阀以下管路通畅,翻板阀以上已经被完全堵塞,可看到有大量大块结料落在翻板阀上,清理出这些块状结料后可闻到刺鼻的氨水味。清堵工作从15:30开始,23:10清通,完成技改后于3月10日1:12恢复投料。2原因分析

1)翻板阀的卡阻及动作不灵活是造成此次事故的一个原因。2月8日更换了已经烧损的C5A翻板阀,更换后的新翻板阀有动作不灵活的现象,当时怀疑是翻板阀两侧间隙过小造成的,所以在2月9日对新翻板阀进行了裁剪加工并重新安装。重新安装后翻板阀动作不灵活的情况仍然存在,为防止内漏风过大,没有再对翻板阀进行裁剪加工。本次停窑将翻板阀吊出来后才发现,由于在线更换翻板阀时环境较为恶劣,翻板阀的安装是存在问题的,而验收检查时也未能及时发现,才造成了翻板阀卡阻的情况一直存在。

2)翻板阀两侧存在少量结皮,下料管内有5cm厚的结皮。这说明在生产中,下料管内形成了少量液相,在下料管内及翻板阀两侧形成结皮,这也是此次堵料的一个原因。

3)大块结皮的垮落是造成此次预热器堵塞的主要原因,在清堵过程中闻到掉落的大块结皮有明显的氨水味,因此认为,这些块状料的形成是由于氨水喷点位置不合适造成的。我公司氨水的喷入点在年从分解炉上部改到了C5上升烟道。改造后氨水喷枪喷头与上升管道的耐火砖热端面平齐(见图1a),氨水喷出后会被快速上升的气流吹至靠近喷点附近的边壁,边壁上的氨水会吸附粉尘颗粒形成大块状结料,结料质量超过一定程度时就会垮落,进而造成预热器堵料。在氨水喷点技改之后,喷点附近的管道壁面温度要远低于其他位置的,说明喷点附近有大块结皮,这一现象早在堵料发生前我们就已经发现,但没有引起重视,导致最终造成堵塞事故。3改进措施

1)将翻板阀的长度和宽度分别缩短了10cm和5cm,并重新安装密封弹簧及密封片。后期加强对翻板阀的巡检工作,要求巡检员一旦发现翻板阀动作不灵活要及时辅助摇动,辅助摇动无用的情况下需打开翻板阀盖板进行在线清理。

2)严格控制预热器各点温度,将C5出口温度从(±10)℃降低到(±10)℃,尽量避免在C5下料管内部形成液相。

3)将mm长的氨水喷枪法兰切割至20mm(见图1b),使喷枪的喷头伸出边壁mm,避免氨水被带至附近边壁。4)加强氨水喷点附近的温度监控,发现温度有较明显下降时,可暂时关闭该处喷枪,并抽出喷枪检查其雾化情况,如雾化效果不好需马上更换喷枪。

4效果

经过以上改进,窑系统一直正常运转,C5上升管道各氨水喷点附近的管壁温度都比较接近,未再出现大块结料,避免了堵料停窑事故,为窑系统的正常连续运转提供了保障。作者:符兆书;傅学轩机构:广东塔牌集团股份有限公司;福建塔牌水泥有限公司

文章来源于:中国水泥备件网论坛



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