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自从浑水管教场浑水回用单位建成投用,车间手艺人员为拉长安设运转周期,升高新鲜水回用率,消沉浑水排放。贯串临盆运转推广,屡次揣摩研讨,经过竭力霸占了反浸透膜在浑水回用运转中的关键手艺,完结临盆运转方向。
1、工程概略
浑水管教场按浑水的性质区分为含油浑水系统和含盐浑水系统和清静废水系统。各系统安排管教量均为m3/h,浑水总回用量为m3/h。含油浑水经回用管教后临盆轮回水增长水及杂费水m3/h。清静废水系统采取前管教、超滤和反浸透浑水深度管教工艺,临盆汽锅补给原水m3/h,过程见图1。
经过表1中数据也许看出:反浸透膜在浑水回用深度管教工艺中占要紧名望,对水质杂物管教起关键影响。
2、反浸透膜运转后的混浊景况
浑水管教场清静废水系统按工艺职掌规程和职掌卡,运转3个月后泊车举办系统荡涤功课。翻开一段反浸透膜壳进水端板搜检发觉,在第一根膜出口端部膜上附有弹性、滑腻黄白色浓厚状泥,不易清算;在膜壳内侧积有白色垢状物。翻开二段出口端板搜检,除发觉白色垢状物外,未发觉另外污堵物,如图2所示。
3、混浊形成因为及剖析
反浸透膜混浊形成的或者因为有下列7种:
1)遭到清静废水中的悬浮物或难溶盐的混浊,这些混浊介质或者是硫酸钙沉没、金属(铁、锰、铜、镍、铝等)氧化物沉没、硅堆积物、合成有机物(如:阻垢剂/分开剂,阳离子会合电解质)、微生物(藻类、霉菌、真菌)等物资。
2)反浸透阻垢剂表率采用不妥,加药量禁止确,致使系统产水量火速下落,系统压差显然增长,增大了反浸透膜被混浊的概率。
3)反浸透保安过滤器滤芯精度抉择不妥。精度不足,起不到过滤成就;反之,会增长被混浊的机遇。
4)反浸透预管教系统中絮凝剂及助凝剂抉择不妥形成膜元件被严峻混浊,而杀菌剂的抉择不妥则使得反浸透系统脱盐率严峻损伤。
5)生物污泥的存在。当膜元件表面覆有微生物污泥时,膜元件应去除的盐类将陷于黏层中,不易被水冲带走,为微生物繁衍供给了丰硕的养分物资。同时反浸透进水前预管教时列入的阻垢剂等又能增进微生物成长。
6)由于浓差极化的存在使料液浸透压增大,有用推进力减小,形成透水速率和脱盐率下落,增大被混浊的系数。
7)系统运转职掌办理存在弊端
a.未按职掌规程职掌;
b.工艺运转和摆设形态参数调换不准时,没有针对性;
c.增加药方计量未做优化;
d.系统抵达荡涤前提后未准时荡涤。
反浸透膜元件被混浊后,会致使系统产水量火速下落,系统出入口压差增大,脱盐率严峻下落,出水目标呈现摇动或存在正常目标不达标,形成出水水质不及格。
懂得反浸透膜元件上浓厚状泥和垢状物的属性,对管制工艺运转中药方种类和增加量,升高安设运转稳定性和拉长运转周期有要紧参考价钱。为此,将少数浓厚物别离置于盛有31%HCl和42%NaOH烧杯中搅拌,未发觉变动。从膜壳内侧取少数白色垢状物置于盛有31%HCl烧杯中,有气泡生成,并很快熔解消散。从化验成效剖析,反浸透膜元件遭到搀和混浊,污堵物资为一种生物粘泥及无机碳酸垢物。
4、革新的手艺和办理举措
4.1药方投加量和投加方法的革新
为保证反浸透系统的平安牢靠接连运转,在浑水加入反浸透系统以前,须要接连投加阻垢剂和复原剂,打击式投加非氧化性杀菌剂,并对接口场所举办调换。
4.1.1阻垢剂
由于生物滤池产水中增长投入HCl,使反浸透系统进水的pH值保持在6~9的下限,进水保持微酸性,改观了水中的酸碱均衡,同时阻垢剂的投加场所也由原低压泵出口改至低压泵出口,见图3。哄骗低压泵叶轮的高速转嫁使阻垢剂分开平匀,充足表现其影响,避免保安过滤器及反浸透系统内结垢。但在抵御结垢的同时,增长了水中的离子浓度,反浸透系统的脱盐负荷增大,产水电导率略有增大,浓水侧增大显然,因而给水加入反浸透系统前需加阻垢剂,药方投加浓度管制在3~5mg/L。云云给水经反浸透管教后,其浓水中各样离子被浓缩4倍,削减了反浸透膜被混浊的机遇。
4.1.2复原剂
反浸透系统采取的是聚酰胺复合膜,这类膜对氯只可耐受mg/(L·h)。由于超滤运转时投加NaClO杀菌,致使超滤产水中含足够氯,是以须要在反浸透给水中投加复原剂,加药方量管制在3~5mg/L。脱除给水中的余氯,可庇护反浸透膜免遭不行逆转的氧化毁坏。复原剂投加场所由低压泵出口、保安过滤器出口改至保安过滤器出口、高压泵出口,见管线接口示企图。在过程上,拉长超滤产水中余氯的存续光阴,改观了保安过滤器内的水处境,避免保安过滤器中微生物的生息和繁衍,削减了反浸透系统进水中微生物的量。
4.1.3非氧化性杀菌剂
为抵御水中细菌繁衍,采取打击式投加方法,投加次数由每周投加1次,改成天天投加3次。按班次投加,屡屡投加20~30min,加药方量约1L。标准白班投加光阴(14:00-15:00),即在天天水温最高时段,亦是微生物最活泼的、最宜繁衍的时段投加药方,以对反浸透给水做更齐备的杀菌管教。
4.2对反浸透膜元件荡涤
为避免反浸透膜进一步污堵致使其无奈正常做事,乃至部份或一切膜元件报废,形成庞大经济损失,当临盆运转中呈现下列景遇之暂时务必对反浸透膜元件举办荡涤。
1)在正常压力下如产物水流量降至正常值的10%~15%。
2)为了保持正常的产物水流量,经温度矫正后的给水压力增长了10%~15%。
3)产物水质消沉10%~15%;盐透过率增长10%~15%。
4)应用压力增长10%~15%。
5)反浸透各段间的压差增长显然。
荡涤环节下列:
1)系统冲刷。
按期用反浸透产物水(也可用吻合反浸透进水准则的预管教水或过滤水)冲刷反浸透膜组件和系统管道。
2)配制荡涤液。
准则上用反浸透产物水配制。荡涤剂应充足熔解并搀和平匀,而后调治pH(酸洗正常用氨水调治,碱洗正常用盐酸调治),并屡次确认荡涤温度是不是适合。
3)低流量输入荡涤液。
荡涤液以尽或者低的压力置换元件内的原水,其压力仅需抵达足以增长进水至浓水的压力损失便可,即压力务必低到不会形成显然的浸透产水。视景况排放部份刚最先轮回归来的荡涤液,以避免荡涤液的稀释。
4)轮回。
当原水被齐备置换后,让荡涤液轮回回荡涤水箱并保证荡涤液温度恒定,轮回光阴正常为min。对回流荡涤液视景况举办管教。即使回流荡涤液已显然变色或变浊则应排放掉,从头摆设荡涤液;若回流荡涤液pH变动时,调换pH。须要时退换荡涤液。
5)浸泡。
中止荡涤泵的运转,让膜元件齐备浸泡在荡涤液中。正常景况可浸泡2h,对固执的混浊物,须要拉长浸泡光阴。
6)反复环节4)、5)多少次,末了用反浸透产物水或及格的预管教出水冲刷系统内的荡涤液。
4.3临盆办理举措
1)加强职工能力培训,熟习和懂得工艺职掌过程和职掌规程,具有各样毛病救急管教才力。
2)严峻管制反浸透各项运转参数,如:进水水质、产水流量、浓水流量、段间压差、回收率等;按期校准反浸透波及的各样仪容摆设。
3)按改正后的运转参数按期举办提防性荡涤或化学荡涤。
4)做好手艺储存,照实纪录运转数据,发觉题目,剖析题目,不休归纳,调换运转至最优化。
5、论断
参照安排文献,针对反浸透膜或者被混浊的路径及采用的举措,车间一切职工和手艺人员经过临盆推广,对工艺参数举办革新和优化,细化临盆办理举措,使安设运转周期由工艺包厂家在职掌手册中规矩的23个月拉长到36个月安设反荡涤一次,反浸透膜被混浊的概率大幅消沉,升高了产业用水反复哄骗率,消沉产业废水排放量,升高安设经济效力、社会效力和处境效力,送行公有企业秉持青山绿水便是金山银山的誓词。
“滤浑水为清泉”长按指纹判断
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